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烏石化二化肥是以天然氣為原料的大型合成氨廠,因裝置蒸汽系統(tǒng)平衡的需要,由一段轉(zhuǎn)化爐產(chǎn)生的過熱蒸汽(壓力12.5MPa,溫度515℃)用于蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)。在正常運(yùn)行時(shí),多出的蒸汽用于后續(xù)工段及其它中壓裝置上,這就需要減溫減壓,由過熱蒸汽減溫到355℃,壓力減壓到3.8MPa。在蒸汽不夠用或開車時(shí),HV-112和PV-172A(同型號(hào)、同參數(shù))必須關(guān)死,不允許泄漏。如果泄漏將直接影響蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)工作效率。此兩閥設(shè)計(jì)時(shí)選用意大利ABB廠家生產(chǎn)的減溫減壓調(diào)節(jié)閥,自1997年4月7日投料以來,由于原設(shè)計(jì)閥存在著諸多問題,原系統(tǒng)減溫減壓閥(其中一套)不能再使用。1998年年底,選用瑞典BTG生產(chǎn)的減溫減壓調(diào)節(jié)閥,于1999年9月大修時(shí)上線安裝,平穩(wěn)運(yùn)行至今(400多天)。達(dá)到了無事故、無泄漏、節(jié)能降耗的目的,為化肥廠安全生產(chǎn)、設(shè)備正常運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 1 減溫減壓調(diào)節(jié)閥的應(yīng)用 PV-172A、HIV-112減溫減壓調(diào)節(jié)閥的參數(shù):正常流量100000kg/h:入口壓力12.5NPa,出口壓力3.9MPa,壓力降8.7MPa;入口溫度515℃,出口溫度350℃,進(jìn)出口飽和溫度328.21,248.83℃;入口尺寸DN=150mm,出口尺寸DN=100mm。特性為直線型,噴淋水入口290℃,壓力15.1MPa,管徑DN=50mm。 HV-112、PV-172A是一個(gè)帶有噴淋水裝置的單座平衡式套筒閥,單座套筒閥必然有一個(gè)導(dǎo)向密封環(huán),其密封環(huán)是用柔性石墨制成。這種單座套筒平衡式閥芯,內(nèi)漏只有兩處:一處是閥座與閥芯密封面被破壞;第二處是閥芯上導(dǎo)向密封環(huán)被破壞。1997年8月PV-172A發(fā)生嚴(yán)重內(nèi)漏,由意大利代表方無償更換了閥芯導(dǎo)向密封環(huán),運(yùn)行不到一個(gè)月又開始內(nèi)漏。停車時(shí)再一次更換閥芯密封導(dǎo)向密封環(huán),結(jié)果運(yùn)行不到一個(gè)月又開始內(nèi)漏。 1998年初,PV-172A填料再次發(fā)生外泄,采取帶壓堵漏措施。由于填料函長(zhǎng)期處于膠狀狀態(tài),受溫度影響而固化,閥桿動(dòng)作失靈,調(diào)節(jié)閥*失去控制。1998年大修時(shí)采用雙氣缸地板上支承,儀表聯(lián)鎖控制,使用到1999年9月。為保證二化肥平穩(wěn)運(yùn)行,大修時(shí)更換BTG公司調(diào)節(jié)閥,這一嚴(yán)重問題才得以解決。 內(nèi)漏原因: ① 調(diào)節(jié)閥在選材方面有著較大的缺陷,調(diào)節(jié)閥匹配不合理,密封面不耐腐蝕,不耐沖刷,這是泄漏的主要原因。 ② 閥桿設(shè)計(jì)太細(xì),抗彎強(qiáng)度低,造成閥芯卡澀、閥桿彎曲等諸多故障。 ③ 調(diào)節(jié)閥填料函設(shè)計(jì)不合理,尤其是高溫高壓調(diào)節(jié)閥填料函極為不合理。一般填料函深度設(shè)計(jì)為100mm以上,但ABB廠家只有50~80mm,根本滿足不了特殊環(huán)境條件下使用,所以高溫調(diào)節(jié)閥填料函很容易外泄。 ④ 調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)在設(shè)計(jì)上存在著許多問題。目前,世界上調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)水平標(biāo)準(zhǔn)是:重量輕、體積小、流量系數(shù)大、多彈簧膜頭或者汽缸式執(zhí)行機(jī)構(gòu)、高品質(zhì)調(diào)節(jié)。但是,PV-172A調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度可達(dá)2.2m左右,由此可見設(shè)計(jì)高度太高,容易產(chǎn)生搖晃。如果稍有振動(dòng),執(zhí)行機(jī)構(gòu)首先對(duì)閥桿、填料函產(chǎn)生破壞。 ⑤ PV-172A調(diào)節(jié)閥閥桿與推桿聯(lián)結(jié)處十分薄弱,聯(lián)結(jié)強(qiáng)度不夠,從設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)上與其他廠家相比還不太理想,聯(lián)結(jié)塊熱處理硬度不夠,經(jīng)常滑絲、脫扣,造成調(diào)節(jié)閥失控。 2 瑞典BTG公司減溫減壓調(diào)節(jié)閥的應(yīng)用特點(diǎn) 選購的BTG公司的減溫減壓調(diào)節(jié)閥型號(hào)為VST-SE,其特點(diǎn)為:可靠性高,負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍寬,流量調(diào)節(jié)可以從2%調(diào)節(jié)到100%,溫度和壓力調(diào)節(jié)準(zhǔn)確,使用壽命長(zhǎng),免維護(hù)和極少的備件,低噪音,振動(dòng)少。 從設(shè)計(jì)上來講,閥體采用整體鍛造鋼材料,內(nèi)外按平滑曲線機(jī)加工成型,保證在閥門升溫和降溫時(shí)熱應(yīng)力zui小,閥帽和閥蓋采用加壓自密封,保證了不泄漏和拆卸方便。由籠式閥芯和多層籠式溢流筒完成的多步驟減壓,可以保證蒸汽在減壓過程中流速始終控制在合理范圍內(nèi),以減少振動(dòng)和噪音。閥桿和閥芯采用過盈配合安裝,不松動(dòng)不脫落,彈性閥座設(shè)計(jì)保證長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行閥門不泄漏,減溫噴水點(diǎn)設(shè)計(jì)在閥內(nèi)蒸汽流速zui大的部位,對(duì)流量調(diào)節(jié)范圍高的產(chǎn)品采用蒸汽強(qiáng)制霧化的技術(shù)。另外,BTG公司生產(chǎn)的減溫減壓調(diào)節(jié)閥zui大特點(diǎn)是超長(zhǎng)閥座,閥芯有著可靠的導(dǎo)向作用,閥芯與閥座密封面同軸度高,它的閥座設(shè)計(jì)為彈性件,不受溫度急速變化而變形,它隨著溫度急速變化而進(jìn)行補(bǔ)償,這對(duì)閥芯與閥座密封有著極大作用。材料采用Hagnes25超硬合金鋼,閥桿移動(dòng)時(shí)穩(wěn)定性強(qiáng),籠型閥芯使閥門調(diào)節(jié)呈線性,閥芯采用不銹鋼材料,表面經(jīng)過氮化處理,閥端和閥桿采用膨脹石墨密封環(huán)、密封可靠,拆卸方便。 由于BTG公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接支架采用空心鋼結(jié)構(gòu)、內(nèi)灌砂以減振防熱這一特點(diǎn),就克服了現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)帶來的不必要的維護(hù)量;穩(wěn)定性好,不易產(chǎn)生振動(dòng),閥桿不易彎曲,填料函不易損壞。上閥蓋與普通調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)上大大不同,BTG設(shè)計(jì)的上閥蓋是內(nèi)鑲嵌式的,外壁與閥內(nèi)壁為間隙配合,內(nèi)壁與閥芯導(dǎo)向部分相配。從這一點(diǎn)上對(duì)閥芯的同軸度、穩(wěn)定性有著很重要的作用。所以該閥要比一般的閥同軸度高,穩(wěn)定性好,振動(dòng)小。 以上幾點(diǎn)是BTG生產(chǎn)的調(diào)節(jié)閥zui大設(shè)計(jì)優(yōu)點(diǎn),從多方位減少振動(dòng),減少噪音,提高同軸度,提高密封性能,zui終達(dá)到延長(zhǎng)調(diào)節(jié)閥使用壽命。 3 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行 HV-112調(diào)節(jié)閥由于選用技術(shù)較先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,自1999年9月上線安裝,運(yùn)行至今(400多天)未因該閥影響裝置正常生產(chǎn),減少了正常維護(hù)量,保證了二化平穩(wěn)運(yùn)行。根據(jù)大慶化肥廠所使用情況來看,BTG生產(chǎn)的減溫減壓調(diào)節(jié)閥至少可使用8~12年檢修一次,由于長(zhǎng)時(shí)間不檢修,可能造成聯(lián)結(jié)螺栓銹死,為防止螺栓銹死,運(yùn)行3~5年逐個(gè)取出聯(lián)結(jié)螺栓涂上二硫化鉬,以方便下次正常檢修。